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紅燈閃亮,機器人用(yòng)“眼睛”掃描(miáo),精準定位後,機械臂(bì)靈巧夾出一個外保護環,先豎直將其放在工位上,隨後(hòu)再次夾緊並橫向運送到位。隨著機械高(gāo)速旋轉,不過幾秒,外保護環已經套好。
這(zhè)是衡鋼管加工分廠智能車絲線上的一(yī)個(gè)工作(zuò)場景,該線配置了3台“量身定製”的智能機(jī)器人,順(shùn)利實現鋼管車絲後自動上外保護環、自動接箍上料和擰緊、自動上內保(bǎo)護環、自動通徑(jìng)檢測、自動噴漆和噴標等。與以往人工作業相比,智能機器人讓儲存脂和螺紋脂噴塗更均勻,接箍擰緊扭矩更精準,讓車絲作業更高效。
鋼管車絲到入庫包括加工螺紋公扣端和母扣端、螺紋檢測、上內(nèi)外(wài)保護(hù)環、擰緊接箍、通(tōng)徑檢驗(yàn)、測長稱重、噴(pēn)漆噴標等多個環節(jiē),以往多靠手動操作,員工反饋(kuì)一個班下來經常累得腰酸背痛(tòng)。另外,鋼管表麵噴漆(qī)自然風(fēng)幹需要6台鼓風機全天候強勁對吹,並且鋼管(guǎn)油漆沒幹(gàn)透前需(xū)電磁吊吊運下線後自然風幹,既費時耗能,又容易在頻繁吊運(yùn)中碰傷漆麵,影響鋼管表麵質量。
為持續提質增效,衡(héng)鋼決定由技改工(gōng)程部和管加工分廠共同啟動智能車絲線改造,去(qù)年12月底智能車絲線正式投運。“2號車絲線完成智能化改造後,既提(tí)升了鋼(gāng)管外表質量,又加快(kuài)了生產入庫效率,減輕了員工的勞動強度。”4月21日上午(wǔ),在管加工分廠生產(chǎn)現場,車絲工段段長雷翔和同事高興地介紹這一項目帶來的顯著變化(huà)。
智(zhì)能車絲線還(hái)增設了一套煙氣餘熱利用烘幹係統,利用淬火爐產生的煙氣餘熱為鋼管增設一座60多度的封閉式“暖房”,鋼管漆麵在“暖房”內25分鍾即可烘幹。烘幹產生的氣體被環保設備及時淨化,徹底消除可(kě)能對環境帶來的不良影響。
在智能車(chē)絲線現場,看不到員工彎(wān)腰搬運接箍的景象、聽不到鼓風機的強(qiáng)勁噪聲、聞不到刺鼻的油漆味。隻看到一根根筆直的(de)鋼管(guǎn)在(zài)台架(jià)上完成車絲加工(gōng),快速流(liú)入下一道工序,最終通體黑色鋥亮、標識和色環齊全的一排排鋼管被包裝入庫,實現鋼管當班車絲當班入庫,減少(shǎo)了鋼(gāng)管中途吊運次數,降低(dī)了在製品庫存,車絲現場員工作業人數減少9人,車絲效率卻顯著增長,鋼管表麵質量也得到有效保障。
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